本網(wǎng)訊(黃克瑤) 10月17日,白鶴灘水電站左岸第五臺單機容量百萬千瓦水輪發(fā)電機組轉輪順利驗收,驗收結果顯示,其各項參數(shù)均滿足三峽集團提出的精品要求,這也是三峽集團攜手東方電氣集團東方電機有限公司(以下簡稱“東方電機”)首臺在“零配重”情況下通過驗收的轉輪。
下午3點,東方電機白鶴灘轉輪加工廠內,最大直徑8.62米,高3.92米,重達346.5噸,由上冠、下環(huán)和15個10.5噸葉片組成的“龐然大物”通過中間平衡底座的支撐,穩(wěn)穩(wěn)當當?shù)貞抑糜诘孛嬷?,此時,轉輪的“靜平衡”試驗正在進行。
時間追溯至2019年11月12日,這一天,轉輪加工廠的工人拿起焊槍,開始了第五臺轉輪加工的第一個步驟——上冠、下環(huán)裝焊。歷時不到一年,經(jīng)歷焊接、裝配、加工等12個工序,如今“靜平衡”試驗是轉輪出廠發(fā)運前的最后一步,也是轉輪加工的重要環(huán)節(jié)。
“應力棒上面放置平衡盤,轉輪的偏重通過平衡盤傳遞到應力棒上,應力棒四個方向貼著四個應變片,采集到的數(shù)據(jù)傳遞到應變儀上,就會得到轉輪的偏重。”現(xiàn)場質檢人員王智民向記者解釋靜平衡的試驗過程。
通過測得的數(shù)據(jù)計算增加配重,以此減少轉輪在鑄造加工過程中出現(xiàn)的質量偏心。質量偏心的存在使機組在運行中產生一個附加離心力,如果該力較大則可能導致水輪機轉輪的水力不平衡,影響機組安全穩(wěn)定運行。三峽集團提出的精品轉輪驗收標準為不平衡力矩小于74Kg·m,若在靜平衡試驗中測得的不平衡力矩大于該值,則需要在轉輪內焊接配重塊。此次通過驗收的轉輪在靜平衡試驗中測得的不平衡力矩僅28.83Kg·m,無需額外配重即可達到精品轉輪標準,實現(xiàn)了東方電機白鶴灘轉輪工地現(xiàn)場制造的首次“零配重”。
“靜平衡試驗就像是一道考試題,如今獲得‘零配重’的成績,提交了一份優(yōu)良的答卷,是對前面所有環(huán)節(jié)的一種肯定。”焊接工藝技術負責人宜曉平興奮地說道。
轉輪廠負責人馬勇告訴記者,轉輪廠自己制定了內部的驗收標準為50Kg·m,遠低于74Kg·m的精品驗收指標數(shù)值,而為了實現(xiàn)這一目標,在各個細節(jié)上更是精益求精,不斷優(yōu)化,比如15個葉片的重量誤差控制在50kg以內,轉輪整體裝配時要求上冠、下環(huán)的裝配同軸度誤差不超過1毫米。得益于每一道工序的高標準嚴要求,“零配重”的精品轉輪才孕育而成。
第五臺轉輪通過驗收后,將暫時存放在轉輪加工廠外,擇期運送至左岸地下廠房進行吊裝。
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